关于洗煤水浑浊的原因分析简要分析:
一、确定该洗煤水适用聚丙烯酰胺型号。通过多次实验小试,提取洗煤水出水口水样,通过反复试验,我公司新型非离子、洗煤专用聚丙烯酰胺这两类有机絮凝剂,对该类型水样能迅速产生絮凝沉淀,澄出清水率达到99%以上,该类型水样非常适用我们的洗煤专用产品和非离子絮凝剂产品。
二、循环水流量大,加药速度跟不上。在加药过程中,只有一个加药罐,要同时担当搅拌、加药两种角色,而我洗煤循环水为无间歇流动,导致第一罐药加完时,再搅拌第二罐药的时间段,大量未经加药处理的废水迅速流入浓缩池,这是致使洗煤水浑浊的重要原因之一。由于长时间没能及时对循环的洗煤废水进行投药处理,随着洗煤生产量的增大,使循环水将大部分细煤、粘土类物质、硫份带入浓缩池和沉淀池内。增大的洗煤循环水使用量,使浓缩池底沉淀大量悬浮物及细煤泥颗粒、粘土颗粒等,在来水冲力太大,进入浓缩池中心时没很好的缓冲,导致沉淀下去的泥煤及絮凝团又冲浮于水中,浮在水中的细煤又随循环水进入沉淀池里,继续循环使用。
三、只单要求沉淀,而忽略排污。没有将已经沉淀的细煤泥颗粒、粘土颗粒等排出池外,没有对池里补进清水。这是造成洗煤水浑浊的重要原因之一。
综合以上原因,我们给出的改正措施如下:
改正措施方法一:及时将已经沉淀的细煤泥颗粒、粘土颗粒等排出池外,再给浓缩池里补进部分新水(清水)。用正确的方法投加絮凝剂,也就是说:药剂需要搅拌五十分钟左右才能完全溶解,药性才能发挥自身的作用。建议安装一个储药罐,将溶解好的药剂放入储药罐,这样才能保证二十四小时加药,煤泥水才能沉淀。
改正措施方法二:根据目前的洗煤循环水情况,由于含量大浓度高的细煤泥颗粒、悬浮物的粒径过小,比表面积大,絮体会比较松散,可再加少许助凝剂(聚合氯化铝、聚合硫酸铁)药物,可使悬浮物初步絮凝,而降低比表面积,有利于提高絮体比重,加快沉淀速度。这两种药物的配合使用,使两者互补,这样絮凝效果会更好。降低耗水成本,回收煤泥,减少由于污泥水排放直接造成环境污染,是一举多得的洗煤污水处理方法。
新奇化工是一家专注于聚丙烯酰胺、阴/阳/非离子聚丙烯酰胺等絮凝剂生产与研发的厂家。专家团队常年专注于聚丙烯酰胺、阳离子聚丙烯酰胺污水净化工艺和污染水源净化的研究。